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鸿山电厂1000MW4#机组清洗顺利完成
发布时间:2014-12-25  |  查看率:95  |  作者:协力报

    神华福建鸿山电厂二期工程#4机组化学清洗工程于11月24日顺利完成,各项指标达到优良标准,腐蚀速率0.166g/m2.h,残余垢量小于15g/m2。神华福建鸿山电厂二期工程规划容量为2×1000MW超超临界燃煤火电机组,其锅炉为东方锅炉(集团)股份有限公司生产的型号DG3130/27.46-Ⅱ2型,超超临界参数、变压直流炉。 本次#4机组化学清洗先采用双氧水清洗,再使用EDTA氨盐清洗,清洗范围广、水容积大。EDTA清洗范围包括凝结水管道、低压加热器旁路、烟气余热加热器、2/3除氧给水箱、高压加热器及旁路、给水管道、省煤器、水冷壁、启动分离器,整个水容积总计达到1073 m3。
    本机组安装工期长,施工现场配合单位多,协调难度大,公司领导要求我们一定要想法设法排除困难,保证优质完成本次清洗工程。然而,化学清洗前对垂直水冷壁进行割管取样发现,水冷壁垂直段有较为明显的氧化渣皮,通过小型试验测得水冷壁垂直段垢量高达244.5g/m2,甚至超过了一般运行炉的垢量;且水冷壁垂直段垢样在EDTA铵盐低温条件下较难溶解。项目组针对这一特殊情况对清洗工艺进行了有效改进,一方面,针对本次化学清洗炉前系统如凝结水管道、烟气余热加热器及除氧器水箱等水容积大但被清洗表面积小的特点,将原清洗方案中炉前和炉本体大循环整体清洗分成三步,先建立大循环升温、配药,当残余EDTA达到一定浓度时,将炉前系统隔离,采用浸泡清洗,继续加药,先用大浓度的EDTA单独对炉本体系统进行清洗,确认炉本体系统清洗干净后再将炉前系统带入参与循环。另一方面,为了能够使垂直水冷壁所剥离下的氧化皮充分溶解不带入炉前系统,炉本体清洗过程中温度严格按照方案要求控制,使氧化皮基本全部溶解。事实证明,最终取得了很好的清洗效果。
    虽然该工程工期长,现场施工条件差,因正式设备原因清洗时间一推再推,给我方造成了很大的困难,但我们仍然急业主之所急,曾多次往返施工现场,不但顺利完成了清洗任务,而且取得了良好的清洗效果,受到了甲方人员的一致好评。